在威斯卡特武汉工业有限公司领导层“技术降成本”的思想指导下,铸造开发部根据目前的生产过程和生产工艺,大胆创新,敢于尝试,在成本降低方面做出了一些成功的经验,具体主要包括三个方面:
一、提高出品率
1、SGM1.4T涡轮壳由8件/模改为14件/模,出品率由26%提高到31%。已经在小批量生产,正在慢慢切换现有模板。
2、Capsa-Ep6排气管,取消和减小冒口,出品率由19%提高到24%。已经开始批量生产,下步计划提高到28%。
3、EP6双涡流涡轮壳由6件/模改为8件/模,出品率由23.3%提高到25.7%。已经开始批量生产。
4、BAIC2.0T涡轮壳由8件/模改为12件/模,并且取消冒口改为冷铁,出品率由29.6%提高到45%,已经试验成功,下步要小批量生产。
以上仅是提高出品率工作的一部分,下一步提高出品率的方向主要通过:
1.提高模板的利用率,共用冒口多布置产品。
2.同比例缩小浇注系统减轻模重提高工艺出品率。目标是彻底消除出品率低于26%的产品(重点GEN3,D35,EP6等不锈钢项目)。
二、原材料的替换
在D35项目上,因客户对进气口位置度要求很高,所以涡流芯需采用100%宝珠砂来保证进气管口的尺寸稳定,但价格是普通覆膜砂的4倍。开发部在保证质量稳定的前提下,修改浇注工艺并变更冒口,把涡流芯的砂子更改为普通覆膜砂,此一项更改每年节省一百多万的成本。现已经试验成功并已经全面切换完成。
三、生产不锈钢用冷芯代替热芯
热芯相对冷芯有较好的强度、抗高温变形等,所以在不锈钢生产中应用较多,但生产效率较低,设备占用场地大。开发部在保证零件尺寸稳定条件下,将外观形成的砂芯由热芯改成冷芯,大大提高生产效率(约9倍)。
降低成本、提高效率是永远不变的追求,武汉威斯卡特将一直为此而努力和奋斗!
文/武汉威斯卡特李菁